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煤焦油深加工废水处理工艺

[ 发布日期:2018-05-08 14:59:55 点击:788 来源:金沙4166官网登录 资讯中心 【打印此文】 【关闭窗口】]

  陕西省某企业以煤焦油为原料,生产萘油、洗油、轻油、脱酚油、蒽油及沥青等产品,产品规模为26.5 万t/a,所排废水主要为焦油加温静置脱水产生的废水、生产过程中产生的分离水和管道清扫产生的冷却水。煤焦油废水中的污染物浓度高,组成复杂,除含有氨氮、硫氰化物、氰化物外,还含有酚、吲哚、喹啉等单环或多环芳香族化合物以及含氮、硫、氧的杂环有机污染物,属于较难处理的污水之一。根据现场的实际排放量设计废水处理站规模为60 m3/d(即2.5 m3/h)。处理后的废水要求达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准要求。 

RD干燥装置 

  1、ENRT 工艺原理及流程  
  ENRT 是一种高效脱氮技术,即短程硝化厌氧氨氧化,其工艺原理是在硝化阶段通过氨氧化细菌将部分氨氮氧化成亚硝酸盐氮,剩余的氨氮和已转化的亚硝酸盐氮在厌氧环境中由厌氧氨氧化细菌直接生成氮气。  
  高浓度的煤焦油废水在进入污水处理系统之前首先经过蒸氨塔以去除氨氮及低沸点的有机物,从而降低后续处理单元的污染负荷。蒸氨后出水水质为:CODCr≤2 500 mg/L,氨氮≤300 mg/L,挥发酚≤600 mg/L,氰化物≤120 mg/L,SS≤300 mg/L,pH 为8~9。  
  2、现场工艺调试及运行情况 
  2.1 好氧、厌氧污泥的启动、培养与驯化  
  该企业污水处理站污泥取自附近焦化厂生化处理站压缩后的干污泥,其含水率在70%~80%。根据现场实际池容取干污泥2.4 t,分别在一段好氧及二段好氧进行投加活化。活化时控制好氧池温度在30 ℃左右,pH 在8 左右,池内氨氮控制在20~30mg/L, CODCr在500 mg/L 左右。经过36 h 的闷曝后镜检发现有少量原生动物,污泥呈黄褐色,标志污泥启动结束。  
  由于煤焦油废水的B/C 较低,故需要在污泥培养阶段加入一定量的营养盐。以m(COD)∶m(N)∶m(P)=100∶5∶1 投加工业葡萄糖、磷盐(工业磷酸二氢钠),微生物利用的氮素由污水中氨氮及有机氮提供。理论计算投加1 g葡萄糖=1.06 g COD,实际调试过程中由于药品纯度及污水成分复杂性等原因略有调整。磷盐根据水中总磷浓度进行投加。具体污泥培养采用间接换水的方式,控制一段好氧及二段好氧池内温度在30~35 ℃,pH 在7.8~8.3 之间,氨氮控制在30~40 mg/L。培养过程中,由于氨氧化细菌不断繁殖,在氨氧化过程中会产生大量的H+,导致水体pH 不断下降,当pH<7.8 时补充工业碳酸钠保持pH在7.8~8.3 之间。当氨氮下降时换水,换水过程中控制池内氨氮在30~40 mg/L。经过15 d 左右的培养,镜检发现较多活跃的原生动物如钟虫、楯纤虫、游泳型纤毛虫以及少量后生动物轮虫、线虫等,此时即可进入驯化及增负荷调试阶段。  

  生物炭池活性污泥来自二段好氧出水中带来的少量菌胶团,其培养与驯化是先向池中投加一定量的活性炭颗粒,吸附污染物并转化为自身的营养源。控制混合液pH 为7.5~8.0 ,温度30~ 33 ℃,进水CODCr 200~500 mg/L ,同时加入少量葡萄糖、磷盐等营养物质。生物炭池按m(COD)∶m(N)∶m(P)=100∶5∶1 的营养比例进行投加,然后进行闷曝,检测氨氮、CODCr、挥发酚及氰化物等各项指标进行调试。

 煤泥干燥设备

  2.2 现场运行情况  
  系统调试成功后进入稳定运行阶段,运行期间采用连续进水方式。为保持整个系统稳定运行,首先需要保证调节池的三稳,即稳定水质、稳定水量、稳定水温。调节池CODCr控制在1 500 ~1 700 mg/L,氨氮控制在120~150 mg/L,温度控制在40 ℃左右。其次要补充工业碳酸钠控制一段好氧、二段好氧和生物炭池的pH 分别在7.8 ~8.3、7.8 ~8.3 和7.5~8.0。控制整个生化系统的温度在30~40 ℃,如果温度较低则利用蒸汽进行加热,保证系统的稳定运行。  
  2.3 ENRT 工艺的处理效果  
  系统在2010 年2 月末调试成功,运行稳定。  
  2.4 运行成本分析  
  (1)人工费。废水处理站设4 名工作人员,人均年工资计14 400 元,处理量为60 m3/d,则吨水处理人工费为2.6 元/m3。  
  (2)药剂费。  
  处理1 t 废水所需的药剂费用为2.442~2.904 元。  
  (3)电费。若电费单价以0.7 元/(kW·h)计算,动力消耗费用约为2.5 元/m3。  
  综上所述,吨水处理总成本约7.54~8.0 元。 
  3、结论 
  (1)ENRT 工艺对煤焦油深加工废水的CODCr去除率为92.1%~96.1%,氨氮去除率达到92.2%~100%,总氮去除率达75%以上,出水可达到《污水综合排放标准》(GB 89782—1996)的一级排放标准。  
  (2)ENRT 工艺脱氮不同于传统的硝化反硝化,无需硝化液回流,与原水中的C/N 无关,无需外加碳源,动力消耗小,脱氮效率高,大大降低了运行成本。  
  (3)ENRT 工艺出水经生物炭池、砂滤罐、活性炭罐、精滤罐进一步处理后,可满足厂区回用水要求。  

  (4)ENRT 工艺适于处理含氮高、毒性强的有机工业废水,如焦化废水、焦油深加工废水等。

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